6月18日,公司及时发现并成功处置了1号炉捞渣机链条圆链环焊口断裂缺陷,有效避免了捞渣机断链的事故抢险,保证了1号机组的安全运行。
作为燃煤发电厂连续高效排渣的主要设备,捞渣机的正常投运对机组的安全稳定运行至关重要,发电部针对捞渣机的稳定运行出台了一系列防控措施。6月18日凌晨5点,发电部五值脱硫除灰巡检付俊铭对其负责的1号机组捞渣机区域进行定期巡视检查,他耐心的对捞渣机的刮板、铰叉、柱销、开口销、链条进行逐一检查。半个小时后,他突然发现捞渣机链条的一个圆链环焊口有断裂,立即拿起对讲机报告:“汇报主值,1号炉捞渣机链条有一个圆链环焊口裂开了,需要立即停运进行处理”。接到汇报后,五值脱硫除灰值班员迅速停运1炉捞渣机,并通知检修至现场核实,同时将情况汇报值长。办理应急抢修单、做好安措并安排专人现场配合检修处理。经过半个小时的抢修,在运行、检修人员的通力配合下成功将断裂的圆形链环更换为截链环,捞渣机抢修顺利完成。
在当天的生产早会上,负责捞渣机维护的单位负责人表示,感谢运行人员及时发现了该缺陷,如果没能及时在端部位置发现断裂情况并及时停运,该圆链环再次进入捞渣机箱体内运行将会在内导轮处彻底断开,将面临至少7个小时的紧急抢险。